锤式破碎机主轴维修问题介绍

发布时间:2019-07-17

我公司青石矿山破碎系统有两台PCZ2022锤式破碎机,设计碎石机台时生产能力800吨/时,许可很大给料大小(1000×1000×1500)毫米,出料粒度小于75毫米,碎石机有主动和从动两个送料辊,送料辊安装的驱动减速机为行星减速机,由锁紧盘将主轴与减速机中空轴衔接,转速18.25r/min,2019年2月份投入生产。

锤式破碎机主轴维修问题

1 问题

碎石机主动送料辊主轴轴头处出现疲劳断裂。

2 处置措施

如果采用改换送料辊的常规处置办法,不仅改换时间长,况且使用环境还无备辊,而生产又不许可碎石机停止时间过长,后,我们根据送料辊驱动系统的安装配合形式和主轴断裂状况,结合几年的生产管理实践经验,使用环境测量测算后,设计破碎了一套简易的衔接系统,只用了16h,就恢复了碎石机的操作,该衔接系统主要由轴头和Z型锁紧套两部分组合,轴头主要用做替代主轴断头部分,用45号钢调质破碎而成,在轴头大径壁上均布开三个长80~100毫米的槽,以添加其抱紧力,Z 型锁紧套选择的是市售 Z2 型锁紧套,用在锁紧轴头大径,因受空间限制,锁紧套尺寸偏大,安装不上,因此只保持了锁紧套的锥角内套和外套,自制两个螺钉拧紧圆盘,螺钉选择18根8.8 级M20×120螺钉,螺钉的拧紧力矩小于470N·m。

为对中精度良好,安装前需用气割将主轴断头部位进行简单处置,将锁紧套套在轴头大径上后,再将轴头大径套到主轴断头部位,按给定的力矩拧紧螺钉,锁紧套将轴头紧紧抱卡在轴的断头部位,再用原锁紧盘将轴头小径与减速机中空轴衔接在一起不变。

3 成效

修改后经空车试操作和负荷试操作,机械操作正常,部部位温度和振动状况良好,随后投入正常使用,截止到当前已使用过5个月,锤式破碎机操作平稳,各项性能良好,该衔接系统可以符合生产所需,为公司节省了一大笔成本。

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